力士乐伺服驱动器常见F报警代码以及解决方法
博世力士乐伺服驱动器维修检测——专业维修伺服驱动器——苏州恩勒自动化科(kē)技有(yǒu)限公司
1.F463/57/58--驱动器过载
驱动器过载的原因可(kě)能(néng)是机械故障、電(diàn)源電(diàn)压不稳、马达本身质量问题导致工作时被迫承受超负荷、或根本就是过载的工作环境。解决方法:首先要检查机械系统是否出现故障,如果没有(yǒu)故障则需要检查電(diàn)源是否正常。如果都没有(yǒu)找到问题,需要更换马达并确认是否符合工厂要求。
博世力士乐伺服驱动器维修检测——专业维修伺服驱动器——苏州恩勒自动化科(kē)技有(yǒu)限公司
2.F705--驱动器通信错误
驱动器通信错误可(kě)能(néng)是因為(wèi)控制器和驱动器通信时数据传输出现错误等传输故障、驱动器本身通信接口故障、或是控制器配置错误。解决方法:首先要检查传输線(xiàn)路是否正常,如果正常重新(xīn)配置控制器,如果还出现问题需要更换驱动器。
博世力士乐伺服驱动器维修检测——专业维修伺服驱动器——苏州恩勒自动化科(kē)技有(yǒu)限公司
3.F818/F84X--反電(diàn)动势检测错误
反電(diàn)动势检测错误通常是马达線(xiàn)圈出现断路、線(xiàn)圈相对于转子异位、马达内部短路等质量问题,或是外部電(diàn)磁环境干扰引起的锅。解决方法:首先需要检查马达本身是否存在问题,如果确定不存在问题,则需要检查马达線(xiàn)圈和转子是否配合不良。如果都没有(yǒu)发现问题,需要将马达进行更换,*后可(kě)以检查马达線(xiàn)的固定情况和接地问题。
4.F2XX/F3XX/F4XX--动态误差过大
博世力士乐伺服驱动器维修检测——专业维修伺服驱动器——苏州恩勒自动化科(kē)技有(yǒu)限公司
动态误差过大可(kě)能(néng)是因為(wèi)马达本身或是控制器,在一定的工作条件下控制反馈调节的误差过大导致的。解决方法:首先要检查参考输入信号是否正常,并需要进一步检查是否存在控制反馈调节误差过大的问题。如果没有(yǒu)检查出问题,需要在工厂的指导下进行参数的调整和更换马达。
苏州恩勒自动化科(kē)技有(yǒu)限公司是一家工业机器人专业服務(wù)公司,从事國(guó)内外常用(yòng)机器人本體(tǐ)和柜體(tǐ)的销售、回收、维护、调试保养、改造等,主要品牌有(yǒu)库卡KUKA、ABB、安川Yaskawa、FANUC发那科(kē)、STAUBCI史陶比尔、OTC、COMAU柯马、那智等。同时还拥有(yǒu)一批经验丰富的资深工程师,除了快速修复工业机器人各种故障外,还能(néng)够高效地解决各大品牌主板、PLC、变频器、触摸屏、伺服驱动器、工控机以及PCB電(diàn)路板,UPS電(diàn)路板,工业電(diàn)源,仪器仪表数控控制单元、模块等工控产品故障。随着社会的进步我们也不断更新(xīn)设备与技术,力争成為(wèi)机器人服務(wù)行业的领跑者。
联系我们
微信号:18013148504
苏州恩勒——十年维修经验